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    動(dòng)平衡機(jī)使用過程中出現(xiàn)的問題有哪些?

    添加時(shí)間:2020-04-18

    動(dòng)平衡機(jī)是一類技術(shù)性含量非常高的產(chǎn)品,對(duì)于動(dòng)平衡機(jī)使用過程中,會(huì)出現(xiàn)各種問題,一一排查的難度非常大,為此總結(jié)了動(dòng)平衡機(jī)故障示例,如下:

    1、故障現(xiàn)象:平衡好的磨盤裝機(jī)振動(dòng)

    故障原因:連接套端跳大,止口與前盤配合不好,磨盤裝機(jī)軸跳動(dòng)大。

    解決方法:建議客戶(1)連接套端跳控制在2絲以內(nèi)(2)連接套止口與工藝軸同軸度2絲以內(nèi)(3)工藝軸與工件連接處徑跳3絲以內(nèi)(4)保證止口公差,與萬向節(jié)前盤配合建議H7/h6(5)磨盤裝機(jī)的軸徑跳3絲以內(nèi),保證做平衡時(shí)與實(shí)際工況相符。

    2、故障現(xiàn)象:信號(hào)微弱

    故障原因:線斷。解決方法:接線。

    3、故障現(xiàn)象:信號(hào)不穩(wěn)、信號(hào)微弱

    故障原因:傳感器線有故障,信號(hào)線與機(jī)器接觸不良。 解決方法:檢查傳感器線,必要時(shí)更換。

    4、故障現(xiàn)象:測(cè)量不準(zhǔn)

    故障原因:標(biāo)定轉(zhuǎn)速與實(shí)際轉(zhuǎn)速不一致。  解決方法:調(diào)整轉(zhuǎn)速。

    故障原因:傳感器松動(dòng)。    解決方法:壓緊傳感器重新定標(biāo)。

    故障原因:客戶不會(huì)定標(biāo)。    解決方法:培訓(xùn)定標(biāo)。

    故障原因:傳感器松動(dòng),萬向節(jié)定位損壞。  解決方法:調(diào)整傳感器,定標(biāo);維修萬向節(jié)。

    故障原因:電機(jī)線接反    解決方法:線接正。

    5、故障現(xiàn)象:有干擾

    故障原因:未接地線。  解決方法:接地線。

    6、故障現(xiàn)象:去重不準(zhǔn)確,二次裝夾誤差大

    故障原因:機(jī)身搬家,未固定好。解決方法:固定床身,重新定標(biāo)。

    7、故障現(xiàn)象:信號(hào)跳動(dòng)大

    故障原因:地線松動(dòng),傳感器松動(dòng)。  解決方法:緊地線,緊傳感器。

    8、故障現(xiàn)象:信號(hào)不穩(wěn)定,加去重不準(zhǔn)確 平衡機(jī)

    故障原因:電磁鐵拉桿安裝過于靠下,吸合后,頂桿和安裝板分離距離短,限制彈簧板振動(dòng)。

    解決方法:電磁鐵拉桿重新調(diào)整

    9、故障現(xiàn)象:右路信號(hào)偏小

    故障原因: 傳感器太松。解決方法:調(diào)整傳感器松緊度。

    10、故障現(xiàn)象:信號(hào)不穩(wěn)定,定標(biāo)完成后做一段時(shí)間角度、克數(shù)不準(zhǔn)

    解決方法:主軸松動(dòng),傳感器松動(dòng)。

    11、故障現(xiàn)象:測(cè)量不準(zhǔn),加去重不準(zhǔn)

    解決方法:更換左路傳感器,調(diào)節(jié)萬向節(jié),維修工控機(jī)。

    12、故障現(xiàn)象:基準(zhǔn)信號(hào)不穩(wěn)

    故障原因:基準(zhǔn)信號(hào)受干擾。  解決方法:基準(zhǔn)信號(hào)接地線,消除干擾信號(hào)。

    故障原因:鍵盤損壞,干擾基準(zhǔn)信號(hào)。  解決方法:建議用戶更換鍵盤,工件工裝損壞嚴(yán)重,建議更換全部工裝。

    13、故障現(xiàn)象:顯示器顯示跳動(dòng)

    故障原因:?jiǎn)?dòng)電機(jī)和電磁鐵干擾顯示器。  解決方法:在顯示器信號(hào)線上加一個(gè)磁環(huán)。

    14、故障現(xiàn)象:測(cè)量結(jié)果受干擾,菜單欄閃動(dòng)

    故障原因:鍵盤干擾。    解決方法:更換鍵盤。

    15、故障現(xiàn)象:去重效率低

    故障原因:工裝損壞。    解決方法:建議用戶更換工裝。

    16、故障現(xiàn)象:平衡不下來不平衡量

    故障原因:傳感器線損壞。    解決方法:更換傳感器線,更新標(biāo)定。

    17、故障現(xiàn)象:平衡不下來不平衡量,信號(hào)不正常

    故障原因:工件回轉(zhuǎn)直徑范圍大,信號(hào)溢出。   解決方法:調(diào)放大倍率。

    18、故障現(xiàn)象:假平衡

    故障原因:右路信號(hào)線短路。    解決方法:右路無信號(hào),換傳感器,無信號(hào),測(cè)傳感器線,發(fā)現(xiàn)短路。

    19、故障現(xiàn)象:去重效率低,角度不準(zhǔn)確

    故障原因:培訓(xùn)找角度不明確,找角度有誤差。    解決方法:重新培訓(xùn),注意角度誤差。

    20、故障現(xiàn)象:信號(hào)不穩(wěn)定

    故障原因:傳感器信號(hào)線和地線偶爾相連 。     解決方法:動(dòng)平衡機(jī)信號(hào)線和地線完全分離。

    21、故障現(xiàn)象:YYQ-500\YYQ-3000A轉(zhuǎn)速信號(hào)跳動(dòng),YYW-13T主機(jī)起動(dòng)不起來

    故障原因:信號(hào)干擾、工控機(jī)主板問題 。   解決方法:調(diào)節(jié)光電頭感光強(qiáng)度,加接地線;YYW-13T,工控機(jī)返廠修理, 13T換傳感器支桿。

    22、故障現(xiàn)象:測(cè)量不準(zhǔn),位置有誤差,測(cè)量完風(fēng)機(jī)有振動(dòng)

    故障原因:傳感器松動(dòng),工藝軸需改進(jìn)。    解決方法:調(diào)整傳感器,測(cè)試、改進(jìn)工藝軸。

    23、故障現(xiàn)象:變速箱漏油、變頻器報(bào)警、啟動(dòng)軟件時(shí)顯示錯(cuò)誤

    故障原因:油封間隙大,變頻器內(nèi)部有觸點(diǎn)松動(dòng),工控機(jī)有松動(dòng)。    解決方法:更換變速箱油封、加裝油標(biāo)、變頻器內(nèi)部觸點(diǎn)更換、工控機(jī)內(nèi)部處理點(diǎn)重新固定。

    24、故障現(xiàn)象: 測(cè)量二次裝夾結(jié)果偏差大,注冊(cè)碼丟失

    故障原因:裝卸工未做夾具補(bǔ)償,人員丟失注冊(cè)號(hào)文件。    解決方法:修工裝,做夾具補(bǔ)償,培訓(xùn)夾具補(bǔ)償方法,輸入注冊(cè)碼。

    25、故障現(xiàn)象:去重率低,鍵盤按鍵有時(shí)不好使

    故障原因:定標(biāo)不準(zhǔn),存在干擾。    解決方法:重新定標(biāo),工控機(jī)接地線至床身處。

    26、故障現(xiàn)象:平衡機(jī)左側(cè)去重不明顯

    故障原因:傳感器松動(dòng),聯(lián)接軸套上連接螺絲孔誤差大。    解決方法:調(diào)節(jié)傳感器松緊,建議使用主改進(jìn)聯(lián)接軸套加工工藝。

    27、故障現(xiàn)象:電腦顯示定時(shí)計(jì)數(shù)電路故障,檢查數(shù)據(jù)采集卡

    故障原因:工控機(jī)內(nèi)部線路接觸不良    解決方法:將電源底板檢焊一次。

    28、故障現(xiàn)象:變頻器不啟動(dòng)

    故障原因:變頻器損壞。   解決方法:更換變頻器。

    29、故障現(xiàn)象:信號(hào)不穩(wěn)

    故障原因:箱體背后傳感器信號(hào)線與地線焊反。    解決方法:查原因、重焊接。

    30、故障現(xiàn)象:轉(zhuǎn)速干擾、不穩(wěn)定

    故障原因:接地不良、感光電頭感光太弱。    解決方法:檢修動(dòng)平衡機(jī)。

    31、故障現(xiàn)象:設(shè)備跳闡、平衡工件工藝不合適

    故障原因:零線沒接好、傳動(dòng)軸平衡工藝不對(duì)。    解決方法:建議改進(jìn)平衡工藝、注意零線接法。

    32、故障現(xiàn)象:部分工件二次裝夾誤差大

    故障原因:部分工件加工粗糙,止口有毛刺。    解決方法:機(jī)器重新檢查、調(diào)整。

    33、故障現(xiàn)象: 示值波動(dòng)較大,測(cè)量不準(zhǔn)確

    故障原因:傳感器松動(dòng)、萬向節(jié)調(diào)節(jié)太緊。    解決方法:檢修機(jī)器、調(diào)節(jié)傳感器、萬向節(jié)、人員培訓(xùn)、工件裝機(jī)測(cè)試。

    34、故障現(xiàn)象:動(dòng)平衡與靜平衡不一致

    故障原因:定位方式不一樣,工件端面不平,夾具備母不平,且備母絲與端面不垂直,裝機(jī)測(cè)試動(dòng)平衡工件效果低于靜平衡工件效果。    解決方法:檢驗(yàn)、測(cè)試

    35、故障現(xiàn)象:更換新軟件后,沒有進(jìn)入電測(cè)系統(tǒng)的批處理事件。按停止按鈕時(shí),數(shù)據(jù)不能保存

    故障原因:停機(jī)時(shí)交流接觸器打火過猛,有干擾。    解決方法:重新建立一個(gè)批處理事件,開機(jī)就進(jìn)入電測(cè)系統(tǒng);在交流接觸器上加上滅弧器,避免停機(jī)時(shí)的干擾。

    36、故障現(xiàn)象:重新啟動(dòng)克數(shù)變化很大,工件做不到最小剩余不平衡量

    故障原因:傳感器松動(dòng),萬向節(jié)有跳動(dòng)。    解決方法:檢修動(dòng)平衡機(jī)。

    37、故障現(xiàn)象:在系統(tǒng)測(cè)試加重時(shí)信號(hào)變化量較大,更換后發(fā)現(xiàn)萬向節(jié)損壞

    故障原因:傳感器出問題。    解決方法:更換傳感器,檢測(cè)信號(hào),發(fā)現(xiàn)工件不平,跳動(dòng)量較大;檢查設(shè)備萬向節(jié)問題,調(diào)整萬向節(jié),調(diào)機(jī)并指出平衡工件不合理的地方,和客戶共同研究工藝。

    38、故障現(xiàn)象:開機(jī)之后不能進(jìn)入測(cè)量程序需接卡

    故障原因:CMOS設(shè)備被改變。     解決方法:改回CMOS設(shè)置,延長(zhǎng)變頻器停止時(shí)間,告訴客戶將控制柜良好接地。

    39、故障現(xiàn)象:大直徑工件在標(biāo)準(zhǔn)滾輪架上無法測(cè)量

    故障原因:標(biāo)準(zhǔn)滾輪架的支承范圍不能滿足大直徑工件的要求。    解決方法:更換輔助滾輪架并將其裝配好,調(diào)機(jī)測(cè)試高低速的不平衡量差別。

    40、故障現(xiàn)象:工件做平衡裝機(jī)振動(dòng)

    故障原因:1.工藝軸有徑向跳動(dòng),2.工藝軸有不平衡量,3.鍵對(duì)工件動(dòng)平衡量有影響    解決方法:檢測(cè)動(dòng)平衡機(jī)、平衡工藝軸、做夾具補(bǔ)償;工件裝機(jī)做試驗(yàn)。

    46、故障現(xiàn)象:制動(dòng)電阻過熱、燒壞

    故障原因:制動(dòng)時(shí)間過長(zhǎng)。    解決方法:檢修動(dòng)平衡機(jī)。

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